由于聚丙烯粉料輸送管道是氣固兩相流,通過時序控制在反應器出口每30秒出料一次,輸送過程中產生瞬時沖擊力,特別是在彎頭位置,流體速度和方向會突然發生變化,管道會劇烈振動。振動嚴重時,容易造成管道疲勞破壞、管道焊縫撕裂等安全隱患。管道因振動而損壞的原因主要取決于振幅和頻率、交變應力和循環次數。壓力脈動會導致管道彎頭處受力不平衡,載荷發生變化。柱塞流將改變彎頭處的動量,這將在彎頭上產生非常大的瞬時力。因此,管道布置應盡量垂直,減少彎頭數量,采用大曲率彎頭減緩動能變化,可有效控制負荷,減少對管道和設備的損壞。索得曼粉料輸送系統質量可靠,廠家值得信賴。多功能粉料輸送系統定量投加
與傳統配料設備相比,自動化程度高的自動配料設備采用機械化代替人工操作,極大提高了工作效率,減輕了人員的工作壓力。同時,電子計算和稱重設備的使用,極大提高了稱重精度、重復性和平衡性,也使粉比更準確,質量更有保證。3.2節約能源,保護環境。除塵裝置的使用極大改善了制粉過程中粉塵滿天的狀況,減少了環境污染和對工人身體的傷害,并通過自動化管理簡化了生產流程,減少了一些不可避免的浪費,減少了一些不可避免的浪費。北京購買粉料輸送系統粉料輸送系統作業案例有哪一些?
進出料接口部分設置的上下端快速接口是為了在料倉加料或更換時能夠更加便捷快速,減少時間耗費,降低工作量。為了了解料倉中粉料的情況,專門在料倉體上設計了料位計,料位計在料倉中粉料達到**小限度時,就會向操作人員發出信號提醒,告知加料或更換料倉的準備,此處也可用設置重量傳感器的方法來代替,通過在料倉體上設置重量傳感器,通過重量減量的方法,得到料倉中粉料的情況,當粉料重量達到預設的**值時,重量傳感器發出信號提醒,完成工作。
螺旋堵塞原因分析。破拱計量下料系統在運行過程中經常會碰到粉料堵塞導致系統停機的情況,粉料堵塞主要原因是因為:粉料受潮導致堵塞。粉料中有異物導致堵塞。粉料本身原因。例如純度不夠,粒徑不符合要求等。螺旋驅動電機發生故障無法正常運行。螺旋變形導致堵塞。實際使用粉料與設計不相符。例如實際使用的粉料表密度遠大于粉料設計的表密度。其他原因。遇到螺旋發生堵塞的情況,首先把系統控制柜切斷電源,拆開防堵開關連接卡箍,檢查堵塞情況,并清空粉料。同時分析堵塞原因,避免出現類似故障,從而保證設備持續高效的運行生產。粉料輸送系統是一種用于輸送粉狀物料的設備,通常由輸送管道、輸送機、儲料倉等組成。
振動管道的支架設置,直接影響到整個管系的運行是否穩定和安全,合理的設置將有利于吸收和緩解管道的振動,減少振動對管道及設備的影響。首先應優先剛性支架,剛性支架剛度較大,在垂直方向上有很好的約束。其次應避免采用彈簧支架,彈簧支架剛度小,抗振動能力差,對振動基本沒有約束。根據動態分析結果,在振幅較大位置應設置減振支架或阻尼支架,在振動方向上對其進行約束,能夠有效地控制管道的振動。以某氣相聚丙烯裝置粉末輸送線為例,根據動態分析后的結果,在要求位置設置阻尼支架進行約束。從圖中可以看到,減振支架基本均位于彎頭前后部,為減輕脈動沖擊荷載對管道及支架的破壞,同時又不影響管道的自然膨脹,該設計采用了阻尼支架,以分擔支架受力并有效起到約束作用,防止管道振動過大造成破壞。對于沿脫氣倉框架爬升的垂直管道,垂直距離較長約40m,受彎頭位置產生沖擊力的影響,管道振動會被放大,因此在管線穿越框架樓板時選用導向架進行四個方向的限位,間隙應控制在1mm。上海采購粉料輸送系統-選擇-索得曼粉料輸送系統廠家。多功能粉料輸送系統定量投加
粉料輸送系統作業有哪些案例?多功能粉料輸送系統定量投加
1、設備投資小,用一臺氣力輸送設備可代替二臺或四臺高壓倉泵,結構簡單,運行可靠,減少了設備投資。2、低壓力輸送,工作壓力0.02—0.1MPa,管道磨損小,設備密封性好,輸送量大,運行可靠,無堵、漏現象,使用壽命長。3、節能降耗,氣源采用羅茨風機(也可采用現有壓縮空氣動力源,氣源給多系統設備集中供氣),用電量小。該系統一次安裝調試投運后,基本不用操作,幾乎沒有維護量,檢修工只須定期檢查即可。4、所選氣力輸送方案可靠、簡單、經濟、實用、自動化程度高,在全國各地有大量業績,應用于各地**企業和多個地區地方大中小型電廠、化工、水泥、醫藥等。多功能粉料輸送系統定量投加