工程師應根據不同應用場合的需求選擇不同的工藝組合方案?5實驗驗證與討論工程實際中,為了提高生產效率,多采用直接測量鉚接接頭底厚的方法來評價鉚接質量?因此為了確定仿真結果的可靠性,結合實際條件,對9組仿真參數組合進行無釘沖鉚實驗,并測量其中3組的底厚值以及9組的鑲嵌量值,并與仿真值作對比?實驗過程沖鉚及測量過程如圖6所示?(1)實驗設備?實驗末端執行器采用德國TOX公司研制的氣液增力缸式機器人連接鉗(見圖6a),該連接鉗由氣液增力缸?C型鉗體?CEP400(連接質量監控系統)?壓力開關?主閥等部件組成;連接鉗的動力及控制系統則由埃夫特工業機器人提供?(2)實驗樣品?選取6塊80mm×20mm×1mm的5052鋁合金板作為基材,將6塊基板分為3組,每組2塊?將每2塊基板完全貼合放置,中間不留縫隙,在中點處進行鉚接?實驗方案?邊界條件設置均與仿真組相同?(3)實驗步驟?沖鉚實驗大致分為機器人系統給出啟動信號控制設備啟動?機器人運動到位?連接鉗進行沖鉚?連接鉗返程?機器人準備下次沖鉚(見圖6b)5個步驟?實驗結果(1)底厚?用TOX底厚檢測儀來測量3組成形接頭的底厚(見圖6c),得到的底厚C值與仿真值的對比見表4所列?由表4可以看出。美國 哈克99-6001鉚槍頭!寧夏進口HUCK99-6001鉚槍頭安裝廠家
說明凸模圓角半徑不同對接頭力學性能的影響程度比較大;第3列次之,說明凹凸模間隙的影響程度次之;第2列的極差**小,說明凹模深度的影響程度**小?因此,對于接頭力學性能,工藝參數的影響權重為r>X>H?(2)較好組合方案的確定?因為接頭所能承受的拉伸力越大接頭強度越高,所以挑選每個工藝參數中比較大的那個水平,故H3X2r1為較好的工藝參數組合方案?(3)參數水平變化對接頭力學性能的影響規律?3組工藝參數各取不同水平時對應的接頭比較大軸向抗拉力值如圖4所示?由圖4可以看出:①凹模深度H從,接頭力學性能逐漸增大;②凸模圓角半徑r從,接頭力學性能逐漸減??;③間隙X從mm增加到,接頭力學性能先增大后減小?因此,實際中若希望進一步增加接頭的軸向力學性能,則應取凹模深度大于?凸模圓角半徑小于?間隙在1mm附近,如有必要可進一步優化參數組合方案?通過極差法分析工藝參數對Tu?Tn的影響Tu和Tn的極差計算結果見表3所列類似上述對接頭強度的分析方法,可以得出對于Tu,工藝參數的影響程度為r>X>H,因為Tu越大越好,所以H3X1r1為較好的組合方案;對于Tn,工藝參數的影響程度為X>H>r,因為Tn越大越好。海南官方HUCK99-6001鉚槍頭全國發貨美國HUCK99-6001鉚槍頭 沃頓供。
下治具靠彈簧升起的浮升塊進行上下活動,浮生中心銷頂住線圈進行鉚合,使本發明存在下列優點:***、本發明采用機器自動鉚接代替工人手動操作,提高生產效率;第二、由于本發明鉚接過程為自動化操作,加工精度有保證。附圖說明通過下面結合附圖的詳細描述,本發明前述的和其他的目的、特征和優點將變得顯而易見。其中:圖1為本發明結構示意圖;附圖中,1為上治具,2為下治具,3為底座,4為中心銷,5為浮升塊,6為彈簧,7為導向孔,8為定位槽,9為鉚合上模,10為壓環,,,。具體實施方式參見圖1所示,銅套用反向鉚接裝置,包括上治具1和下治具2;所述下治具包括底座3、中心銷4和浮升塊5;所述中心銷一端與底座連接,浮升塊可移動的設置在中心銷另一端;所述浮升塊與底座之間的中心銷上套設有彈簧6;所述浮升塊底端設有與中心銷配合使用的導向孔7,浮升塊頂端設有可放置銅套的定位槽8。中心銷頂端套設的浮升塊,浮升塊可以做上下往復運動,這樣銅套也可以隨著浮升塊做上下往復運動。所述上治具包括鉚合上模,該鉚合上模底端的鉚接端連接有壓環10(壓環與浮升塊頂部的定位槽同軸,以保證線圈與銅套在安裝時的同軸度)。通過設置壓環壓住需要與銅套鉚接的線圈零件。
拉伸過程中設定試驗拉伸失效判據為95%,在試件兩端分別夾持與試件等厚長度為20mm的墊片以防止產生附加扭矩,以3mm/min的拉伸速率對接頭進行拉伸-剪切試驗。表4比較好自沖鉚接工藝參數:鉚釘頭部直徑,腿部直徑,A#、a#和B#、b#鉚釘長度分別是、、。2、結果與討論組合方式和厚度對接頭力學性能的影響靜態拉伸試驗后,對實驗數據進行整理統計分析,靜拉伸試驗得到的接頭拉剪載荷原始數據記錄于表5,試驗所得接頭的截面圖如圖3所示。表5不同厚度與組合方式接頭的力學性能Table5Mechanicapertiesofjswithdifferentthicknessanbination以A#和a#接頭為例探討組合方式對接頭性能的影響。當5083鋁板作為上板時接頭的拉剪載荷為3447N,失效位移為,底切量為,頂角張開度為(圖3A#);而當改變組合方式把5083鋁板作為下板時,接頭的拉剪載荷為4116N,失效位移為,底切量為,頂角張開度為(圖3a#)??梢钥闯霎?083鋁板作為下板時,接頭的拉剪載荷提升669N,失效位移增加,底切量增加,頂角張開度增加,這些都極大地提高了接頭的強度和塑性。同樣2mm5083和。導致這種結果的原因在于改變板料的組合方式,自沖鉚接**重要的階段是鉚釘擴張階段,鉚釘腿擴張的越厲害,底切量越大。HUCK99-6001鉚槍頭哪家好!
將疲勞循環次數超過200萬或試樣出現明顯裂紋作為該試件的失效判據;采用4級載荷水平下的常規成組疲勞試驗方法來研究各接頭的疲勞失效行為,且每級載荷水平下測試3個試樣.其中,依據預備疲勞試驗結果,采用50%,30%,20%和18%的4級載荷水平測試TAF和TAS接頭,采用60%,50%,35%和25%的載荷水平測定ATF接頭.獲得各組接頭的疲勞失效試樣如圖4所示.如果只是用50℃左右的溫水加熱酸奶,并不會殺死這些益生菌種,晃勻后感覺溫溫的就好了,或者放在暖氣附近緩慢溫熱一下,即可飲用,對里邊的乳酸菌等影響不大。圖3自沖鉚接頭拉伸-剪切失效試樣,斷口分析是研究其失效行為的**主要手段;斷口記錄了材料在載荷與環境作用下斷裂前的不可逆變形,以及裂紋萌生和擴展直至斷裂的全過程.研究采用捷克TESCANVEGA3SCAN高真空掃描電子顯微鏡(SEM)進行斷口分析.3結果與討論拉伸-剪切失效行為由圖3可知,經過拉伸-剪切試驗測試,TAF接頭的主要失效模式為下板斷裂,*個別試樣下板未完全斷裂;TAS接頭中5個試樣為下板斷裂,其余5個試樣為鉚釘斷裂;ATF接頭均為上板斷裂失效.對于采用H4鉚釘的TAF接頭,其下板斷裂失效過程如圖5a所示,試樣隨著拉剪載荷的不斷增大,上板逐漸翹曲。HUCK 99-6001鉚槍頭哪家好;青海官方HUCK99-6001鉚槍頭參考價格
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即圖9中的Ⅰ區域、Ⅱ區域和Ⅲ區域.從圖中可以看出在這三個區域均出現了大量的微動磨損留下的黑色物質.在Ⅲ區域存在明顯的裂紋.圖10a為a處裂紋末端放大100倍后的**形貌,可以看到明顯的磨痕,一部分為蟲紋狀的傷疤.圖10b為萌生區域放大100倍后的形貌,在裂紋的兩側存在微動后的壓痕,呈現出清晰的磨痕傷疤.圖10c為圖10b中c區域放大1500倍的圖形,可以發現大量的磨屑顆粒.所以鉚釘微動磨損中**劇烈的部位為在鉚釘釘脛尾部與下板的接觸區域,隨微動磨損的周期增加,在該區域的下板和鉚釘釘脛尾部的外側均產生裂紋,但由于下板裂紋擴展速率較大,**終失效的表現形式為下板斷裂.5結論(1)在同種鉚接因素下,試樣疲勞強度會隨應力比的增大而增大,隨比較大載荷值的增加而急劇下降.(2)接頭的失效形式主要分為下基板斷裂失效和鉚釘斷裂失效.(3)通過斷口分析表明,鉚釘斷裂失效時,疲勞裂紋主要產生在釘脛外側,然后穩定向內側擴展而失效,呈現脆性斷裂特征;基板斷裂失效時,疲勞裂紋首先萌生在鉚釘釘脛尾部與下板接觸區域,再向板寬和板厚方向擴展而失效,表現出典型的疲勞失效特征.(4)在上下基板間以及鉚釘釘脛與上下基板接觸的區域有明顯的微動磨損現象。寧夏進口HUCK99-6001鉚槍頭安裝廠家
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