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來源: 發布時間:2021-11-17

    鑄坯長度9000mm至11000mm。由于設計上的不完善,當連鑄機扇形段在線性收縮輥縫控制模式生產中,需要轉軟壓下輥縫控制模式時,這一功能鑄機無法實現,給生產帶來不便,通過在現有連鑄機基礎上進行改造實現線性收縮輥縫控制模式與軟壓下輥縫控制模式的轉換。通過位置傳感器檢測連鑄機扇形段輥縫的實際位置,間接實現扇形段的打開關閉動作。需要說明的是,位置傳感器安裝在扇形段本體液壓缸上,液壓缸動作帶動扇形段框架動作,實現調節扇形段輥縫的實際位置。通過伺服閥控制扇形段的打開關閉油缸進出液壓油,實現扇形段打開、關閉動作。需要說明的是,伺服閥安裝現場閥臺控制站,通過液壓管連接到扇形段本體油缸上。由plc控制系統計算出扇形段輥縫目標值后,會與扇形段油缸上的位置傳感器實際位置進行比較,得出偏差,再通過plc控制系統進行pid調節控制伺服閥,也就是當實際扇形段輥縫位置大于輥縫目標值則系統給伺服閥輸出關閉信號使其扇形段關閉,當實際扇形段輥縫位置等于輥縫目標值時,plc控制系統則停止輸出,反之亦然。連鑄機共有15個扇形段,圖2至圖5*示出13個扇形段,但不影響對本發明的理解,其中,橫軸由右到左s01-s13表示扇形段號。中頻電爐多少錢中頻電爐設備。山西小型中頻電爐生產廠家

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    按照所述軟壓下輥縫控制模式的目標位置進行壓下控制。進一步地,所述***的連鑄機快換啟動信號包括在連鑄機快換期間利用兩臺中間包車位置互換自動識別所述連鑄機快換啟動信號。進一步地,通過接近開關檢測所述中間包車的位置,實現所述中間包車在快換行走中自動確認所述連鑄機快換啟動信號。進一步地,基于plc控制系統的**程序獲取快換后所述板坯的拉出長度和位置。進一步地,所述plc控制系統還包括連鎖保護模塊,所述連鎖模塊獲取滿足所述壓下輥縫控制模式的轉換條件;所述轉換條件包括所述連鑄機的澆鑄速度小于,澆鑄總長度大于15m,澆鑄位信號已***,一臺中間包車在行走,另一臺中間包車不在所述澆鑄位。進一步地,所述plc控制系統為s7-400plc控制系統。進一步地,所述板坯的拉出通過拉矯機實現,在所述拉矯機的電機上設有編碼器,檢測所述拉矯機的拉速。本發明的實施例提供的技術方案可以包括以下有益效果:將扇形段位置鎖定在線性收縮輥縫控制模式的目標位置上,禁止扇形段動作,能夠避免扇形段后半部整體壓下,解決扇形段框架加持力猛增的問題,通過本發明的轉換方法能夠在連鑄機不停機的情況下完成轉換,保持生產的連續性,提高板坯質量,減少生產原材料的消耗。湖北中頻透熱爐設備中頻電爐費用中頻電爐生產廠家。

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    只要電機轉動則會計算出拉坯長度,由于plc控制系統周期掃描輸入信號,通常周期為10ms至20ms,則能夠實時計算出板坯的拉出長度。進一步地,plc控制系統還包括連鎖保護模塊,連鎖模塊獲取滿足壓下輥縫控制模式的轉換條件;轉換條件包括連鑄機的澆鑄速度小于,澆鑄總長度大于15m,澆鑄位信號已***,一臺中間包車在行走,另一臺中間包車不在澆鑄位。進一步地,plc控制系統為s7-400plc控制系統。連鑄機各種輸入輸出信號由s7程序邏輯運算后通過plc模塊輸出到現場進行控制,連鑄機s7程序邏輯運算,控制現場連鑄機設備按照一定次序動作。選擇s7-400plc控制系統,其體積小、速度快、標準化、通訊能力強、可靠程度高、編程簡單易懂,能夠廣泛應用于中高性能的控制領域。具體地,拉矯機上編碼器通過plc控制系統的**程序計算獲取快換后板坯位于連鑄機的機械長度上對應扇形段實際位置,將該實際位置信號傳遞給plc控制系統,plc控制系統根據實際板坯位置信號控制伺服閥打開或關閉對應扇形段的油缸,進而控制扇形段的打開和關閉動作,實現連鑄機扇形段輥縫控制模式的轉換。實施例1本實施例中,采用2200mm的連鑄機,該連鑄機為一機前列,冶金長度為,弧形半徑,鑄坯寬度1000mm至2200mm。

    其步驟:1)進行轉爐冶煉:控制出鋼溫度1687℃,出鋼鋼水中碳在;2)進行lf爐精煉:采用電極加熱使鋼水溫度達到1645℃;在停止加熱前2min時按照2kg/噸鋼加入精煉劑;由于結束時氧含量在866ppm,通過加入鋁丸脫氧后氧含量在704ppm;3)在rh爐進行脫碳處理:其全程不吹氧升溫;在深脫碳后采用al進行終脫氧,按照,脫氧值在,后破真空進行澆注,由于氧含量在期限定范圍之內,故無需或補加鋁4)進行連鑄:澆注全程采用吹氬保護,并加滿無碳覆蓋劑;控制拉坯速度在;5)進行后續軋制。經觀測,本實施例澆注6次時,其下水口處未發現有跳棒結瘤現象,噸鋼少用鋁。實施例4一種提高方坯連鑄機生產**碳鋼可澆性的方法,其步驟:1)進行轉爐冶煉:控制出鋼溫度1676℃,出鋼鋼水中碳在;2)進行lf爐精煉:采用電極加熱使鋼水溫度達到1653℃;在停止加熱前2min時按照;結束時氧含量在674ppm;無需再采用al脫氧;;3)在rh爐進行脫碳處理:其全程不吹氧升溫;在深脫碳后采用al進行終脫氧,按照,脫氧值在,后破真空進行澆注,由于氧含量在期限定范圍之內,故無需或補加鋁4)進行連鑄:澆注全程采用吹氬保護,并加滿無碳覆蓋劑;控制拉坯速度在;5)進行后續軋制。經觀測。中頻爐設備中頻爐廠。

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    下面就水系統常用的蝶閥、球閥的選用進行分析。1、蝶閥的選用蝶閥是用圓盤式啟閉件往復回轉0°~90°來開啟、關閉和調節流體通道的一種閥門。水系統常用中線蝶閥和雙偏心密封蝶閥雙偏心蝶閥閥板在0°~90°開啟過程中,從0°轉到8°~12°時閥板可完全脫離閥座密封面,從而閥板與閥座的密封面之間相對機械磨損、擠壓轉角更短,提高了閥門壽命,圖1為雙偏心蝶閥開啟、關閉原理圖。由于水系統管路(DN100以上管路)的過濾器經常需要檢修、清洗,所以雙偏心蝶閥特別適用于過濾器的進、出口及其旁通,其余選用中線蝶閥即可滿足水系統壽命要求。具有良好的密封性閥門密封材料有合成橡膠閥座和聚四氟乙烯、合成橡膠構成的復合閥座等。由于合成橡膠易老化、磨損、脫落,可能堵塞結晶器銅板水縫、扇形段噴嘴、扇形段軸承座等,因此選用聚四氟乙烯、合成橡膠構成的復合閥座更適用連鑄設備。圖2為聚四氟乙烯、合成橡膠構成的復合閥座中線蝶閥。具有良好的流量調節特性當蝶閥開啟在15°~70°之間時,能進行靈敏的流量控制,特別適用結晶器銅板冷卻回路,配合回路上的氣動調節閥和電磁流量計,可以有效彌補氣動調節閥的調節范圍。圖3為蝶閥在結晶器銅板冷卻回路的應用。中頻熔煉爐設備廠家。安徽中頻熔硅電爐廠

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    左液控單向閥的出油口還連接伺服缸的有桿腔,右液控單向閥的出油口一方面通過單向閥連接伺服液壓系統的t端、另一方面連接伺服缸的無桿腔,溢流閥一端連接伺服液壓系統的t端、另一端串接在伺服缸的有桿腔,在與伺服缸的有桿腔相連接的液壓管路上安裝有測壓裝置。末端電磁攪拌調節機構包括與伺服缸活塞桿連接的上底座、與上底座連接的小車、設置在小車底部的車輪、與車輪滑動配合的導軌、設置在小車上的末端電磁攪拌、設置在伺服缸的缸筒中的水套,伺服缸通過下底座與水泥基固定,伺服缸活塞桿及上底座均與伺服閥的輸出壓力油動作配合。本發明技術方案的進一步改進在于:伺服液壓系統還包括備用液壓泵站,備用液壓泵站包括依次連接的高壓過濾器二、溢流閥二、電機連接泵組二,高壓過濾器二連接電源,電機連接泵組二連接油箱。本發明技術方案的進一步改進在于:導軌包括左導軌和右導軌,左導軌和右導軌均為弧形。本發明技術方案的進一步改進在于:左導軌和右導軌的弧度為15-45°。本發明技術方案的進一步改進在于:伺服缸為水冷伺服缸。由于采用了上述技術方案,本發明取得的有益效果是:實現了對即將輸出和已輸出的信號進行雙重矯正的目的。山西小型中頻電爐生產廠家

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