本發明涉及一種冶煉方法,確切地屬于一種生產**碳鋼可澆性的方法,特別適宜碳含量在100ppm以下且鑄坯尺寸在200mm以下的**碳鋼的冶煉方法。背景技術::目前,方坯連鑄機生產**碳鋼主要有電纜鋼和工業純鐵兩大類鋼種,其中電纜鋼盤條是近幾年發展起來的新鋼種。用電纜鋼盤條制作的銅包鋼絲,來替代純銅銅絲,**碳電纜鋼屬于軟態銅包鋼絲。**品種對鋼中主要元素成分要求如下:元素csimnpsalt含量≤≤≤≤≤≤:鐵水預處理--轉爐--lf爐--rh--連鑄,其中lf爐為非必須工序。該鋼種必須經過rh深脫碳,脫碳前鋼和渣保證一定的氧化性以利于脫碳氧化反應,rh采用鋁進行終脫氧,熔渣氧化性較高,喂入鈣線后一是加劇鋼渣中氧的傳遞,形成更多的氧化物,二是鈣氣化后與鋼中氧反應,損耗大,鋼中的[ca]極低,起不到夾雜物改性的作用,因此,不采取鈣處理工藝來提高可澆性。在連鑄過程連澆至第2-3爐時,即開始發生水口結瘤現象,主要為al2o3結瘤。國內外目前解決此類問題的方法主要有兩種:一是提高rh終脫氧后的氧含量,減少澆注過程的二次氧化,可緩解水口結瘤速度,但這樣會導致鑄坯中全氧含量增加;二是采取潔凈鋼工藝,在精煉過程鋼包渣改質,rh破真空后,控制渣中feo小于。中頻熔煉電爐價錢 中頻熔煉電爐生產。河北小型中頻電爐
推薦地:rh脫碳處理中的測氧一次是在脫碳結束后先進行一次,再次測氧是在加鋁脫氧循環到5min時進行。本發明中主要工藝的機理及作用方坯澆注**碳鋼結瘤產物為al2o3,為提高可澆性,應盡可能減少和排除鋁的脫氧產物。這是由于常規工序下,rh升溫采用鋁熱反應,會產生大量的氧化鋁,而lf電極加熱升溫則優勢明顯,采用電加熱替代了鋁加熱。本發明之所以控制出鋼溫度不低于1670℃,出鋼鋼水中碳在,推薦地出鋼溫度不低于1680℃,是由于當出鋼溫度過低時,會增加lf爐加熱時間,從而導致lf爐加熱過程中增加過多,產生更多的氧化鋁產物。出鋼碳過高會增加rh脫碳的負荷,甚至會采取強制吹氧脫碳,出鋼碳過低,則會導致鋼中氧增加,消耗更多的脫氧劑—鋁,生產脫氧產物al2o3。本發明之所以采用lf爐精煉,并采用電極加熱使鋼水溫度達到1640~1665℃,并控制結束時氧含量在500~800ppm,推薦地煉鋼水溫度在1640~1655℃,結束時鋼水中氧含量在500~765ppm,是由于鋼水溫度過高一是會導致加熱時間增加,浪費成本,二是會降低連鑄機拉速,使得氧化鋁更易聚集在水口附近,降低澆注性能;理論上氧含量越低,則產生的氧化鋁越少,但如果氧太低,rh又達不到脫碳的需要。湖南金屬熔煉爐生產廠家中頻熔煉爐品牌中頻熔煉電爐設備廠家。
上部線條圖縱軸表示扇形段輥縫位置230mm至250mm,下部柱狀圖為s01至s13扇形段關閉實際力,縱軸表示扇形段關閉力0mpa至100mpa,中部圓圈表示拉矯機,箭頭表示拉矯機方向向下,數值表示每個扇形段的入口和出口到結晶器的長度,也就是標記鋼水從結晶器冷卻成板坯拉出到各個扇形段的長度,用于記錄板坯在扇形段中的過程的實際長度值,單位為毫米。圖2示出了根據本發明的一個實施例的線性收縮輥縫控制模式下設備位置的示意圖。如圖2所示,縱軸表示扇形段輥縫位置230mm至250mm,現在的輥縫位置在242mm到238mm依次線性收縮,這張圖顯示扇形段位置為線性收縮狀態,從s01扇形段到s13扇形段的位置會越來越小,是按固態鋼坯冷熱收縮比例設計的。需要說明的是,輥縫位置**了生產板坯的厚度值,每個扇形段由四個油缸組成,左右兩側各兩個,因此每個扇形段內有四個壓力值,即關閉力。圖3示出了根據本發明的一個實施例的軟壓下輥縫控制模式下設備位置的示意圖。如圖3所示,顯示扇形段位置為軟壓下狀態,從s01扇形段到s13扇形段的位置會越來越小,其中s04-s05-s06扇形段加大壓下位置,在板坯液芯半凝固狀態時進行加大壓下量,提高板坯質量,解決板坯內部結構偏析缺陷。
左罐蓋、右罐蓋的拼接件與中罐蓋的對應拼接件通過穿過通孔ⅲ或耐高溫螺母的耐高溫螺栓連接,通過設置于頂板的頂面的拼接件連接,能夠有效降低乃至避免傳統直接設置于拼縫內的拼接件因拼接不嚴密,在冒火、串氣以及燃燒火焰與高溫廢氣直接沖刷變形失效的問題;而且螺栓連接便于安裝和維修。更進一步,耐火澆注層ⅰ為底面的工作面呈上弧形結構,上弧形結構能在材料下榻變形過程中產生擠壓抗力抵消材料的塌落拉力,從而形成反向支撐以***罐蓋的變形,從而避免耐火澆注層ⅰ的局部脫落和頂板變形,提高罐蓋的使用壽命。更進一步,邊框的底面和/或至少罐蓋相互連接的外側面設置有耐火澆注層ⅱ或涂刷有耐高溫涂料,能夠******罐蓋因金屬邊框高溫氧化與熔蝕導致的失效,特別是在罐蓋連接的接縫處涂抹有密封耐火材料,能防范因拼接不嚴密導致的冒火、串氣以及燃燒火焰與高溫廢氣現象的發生,從而既能進一步***罐蓋金屬邊框的高溫氧化與熔蝕,而且也能***提高拼接件的使用壽命。綜上所述,本實用新型具有強度高、安裝和維修便捷、整體抗熱變形能力強、隔熱保溫性能好的特點。中頻爐價格中頻爐價錢。
pd處理單元和pid迭代學習單元處理后的數據均通過d/a轉化模塊連接伺服閥的輸入信號;伺服液壓系統包括相互配合的主液壓泵站和伺服閥控部分,其中:主液壓泵站包括電機連接泵組一12、溢流閥一13、高壓過濾器一14、蓄能器組18,其中電機連接泵組一12、溢流閥一13、高壓過濾器一14依次連接,電機連接泵組一12和蓄能器組18分別連接油箱,油箱通過伺服液壓系統連接伺服缸8,高壓過濾器一14連接電源;伺服閥控部分包括二位四通換向閥29、主液控單向閥19、伺服閥20、左液控單向閥21、右液控單向閥28、溢流閥26、單向閥27,其中二位四通換向閥29的p端和l端對應連接伺服液壓系統的p端和l端,二位四通換向閥29的a端連接主液控單向閥19的l端、左液控單向閥21的l端、右液控單向閥28的l端,二位四通換向閥29的b端連接主液控單向閥19的x端、左液控單向閥21的x端以及右液控單向閥28的x端,主液控單向閥19的出油口還連接伺服液壓系統的p端;伺服閥20的p端經主液控單向閥19連接伺服液壓系統的p端,伺服閥20的t端對應連接伺服液壓系統的t端,伺服閥20的a端和b端分別連接左液控單向閥21和右液控單向閥28的堵油口,左液控單向閥21的出油口還連接伺服缸8的有桿腔。中頻熔硅爐設備廠家。河北中頻爐多少錢
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其步驟:1)進行轉爐冶煉:控制出鋼溫度1687℃,出鋼鋼水中碳在;2)進行lf爐精煉:采用電極加熱使鋼水溫度達到1645℃;在停止加熱前2min時按照2kg/噸鋼加入精煉劑;由于結束時氧含量在866ppm,通過加入鋁丸脫氧后氧含量在704ppm;3)在rh爐進行脫碳處理:其全程不吹氧升溫;在深脫碳后采用al進行終脫氧,按照,脫氧值在,后破真空進行澆注,由于氧含量在期限定范圍之內,故無需或補加鋁4)進行連鑄:澆注全程采用吹氬保護,并加滿無碳覆蓋劑;控制拉坯速度在;5)進行后續軋制。經觀測,本實施例澆注6次時,其下水口處未發現有跳棒結瘤現象,噸鋼少用鋁。實施例4一種提高方坯連鑄機生產**碳鋼可澆性的方法,其步驟:1)進行轉爐冶煉:控制出鋼溫度1676℃,出鋼鋼水中碳在;2)進行lf爐精煉:采用電極加熱使鋼水溫度達到1653℃;在停止加熱前2min時按照;結束時氧含量在674ppm;無需再采用al脫氧;;3)在rh爐進行脫碳處理:其全程不吹氧升溫;在深脫碳后采用al進行終脫氧,按照,脫氧值在,后破真空進行澆注,由于氧含量在期限定范圍之內,故無需或補加鋁4)進行連鑄:澆注全程采用吹氬保護,并加滿無碳覆蓋劑;控制拉坯速度在;5)進行后續軋制。經觀測。河北小型中頻電爐
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