降低煤粉在輸送過程中對噴吹管道的磨損。提高噴吹送粉能力提高送粉能力主要途徑是實現濃相輸送,噴煤采用圓盤分配器、噴吹罐蒸汽加熱保溫裝置和全氮氣噴吹等措施,使煤粉溫度維持在65℃-75℃范圍內,減少高爐分配器壓力波動、換罐波動和堵***率,達到均勻、穩定、連續噴煤,噴煤穩定率。通過原煤取樣化驗**,及時優化調整配煤結構,保證煤粉合格率,維持煤粉成分穩定,有效提高入爐煤粉燃燒性能,提高噴煤質量,為高爐提高噴煤奠定了基礎。提高精料水平精料是提高冶煉強度和降低焦化的重要措施,是保證高爐穩定順行的先決條件,提高噴吹率是高爐高煤比的關鍵,而精料是高爐實現高煤比的重要保證。提高原料入爐品味。2號高爐以燒結礦+球團礦+塊礦為高爐爐料結構,原燃料均為專機***,無地燒地球入爐,保證原燃料的成分穩定均勻,原料TFe含量由55%提高到58%(圖1),FeO含量小于10%。同時加強原料篩分管理,控制燒結礦<5mm比例在5%以下,低溫還原粉化率控制在25%以內,轉鼓強度>72%。通過以上措施,明顯改善入爐原料質量,減少了入爐粉末,料柱透氣性明顯改善。穩定焦炭質量。焦炭作為高爐料柱骨架改善高爐透氣性、保證高爐缸順行對于提高煤比起著至關重要的作用。江蘇直銷煤粉過濾器擇優推薦
煤粉過濾器由于閥芯在開啟和關閉過程中不接觸密封面、磨損少、密封好、壽命長。3對噴吹管道采用了分類分套**設計針對噴吹管道種類多,路由復雜的特點,采用了分類分套**設計,各種閥門分層集中布置,圖紙簡明易懂,同類管道可**分步施工。噴吹系統采用3個系列分別對應3座高爐,每個系列2個噴吹罐并列布置,每個噴吹罐設充壓、補壓、流化、放散等管道,煤粉倉6個灰斗設流化管道,煤粉倉、布袋收粉器、中速磨煤機均設緊急充氮管道,各種氣動閥門執***管道,壓縮空氣管道等,敷設錯綜復雜,以往根據現場實際情況確定路由,導致擁擠、混亂、不便于操作和維修等。運行實踐略鋼新噴煤生產線2010年1月29日建成投產,煉鐵分廠通過一年的噴煤實踐后,與2009年的技術指標進行了對比,對比結果顯示:煤比提高,焦比下降84kg/t,燃料比下降17kg/t,工序能耗由,各項經濟技術指標明顯提升,年節省焦炭約,年創經濟效益950余萬元。新噴煤生產線投產四年半以來,設備運行平穩,故障率低,流程科學合理,運行費用低,煉鐵各項經濟技術指標逐步提升(主要經濟技術指標見表1),為煉鐵生產提高冶煉強度,降低冶煉成本起到了一定的作用,同時證明設計是成功的。 江蘇直銷煤粉過濾器擇優推薦
采用的新技術、新工藝、新設備得到了實踐檢驗,在今后的設計中值得應用和推廣。存在的問題受到場地限制,車間緊湊布置,煙氣爐出口至磨煤機入口之間的管道當量長度不到10m,高、低溫煙氣混合不均勻,中速磨煤機入口處偶現高溫煙氣股。煤粉總管跨河段因架空敷設,不具備上人條件,未設置反吹閥組,總管堵塞時反吹困難。軋鋼加熱爐廢煙氣作為干燥劑,制粉過程易受軋鋼生產的制約。結語略鋼高爐噴煤工程設計充分采納了生產單位多年來累積的豐富經驗,大膽采用了新技術、新設備,制粉、噴吹系統一次試噴成功,達產迅速,生產穩定順行,實現了略鋼高爐強化冶煉,增加了爐況調劑的手段,降低了生鐵冶煉成本,提高了各項技術經濟指標,同時也證明了設計是成功的,一些成功經驗值得借鑒。自投產至今,制粉操作一直定量操作,建議制粉工根據原煤不同的質量、水分、配比和煙氣溫度,尋找中速磨煤機比較大出力,積累經驗,指導生產,提高制粉效率,降**粉成本。
北京袋式過濾器設備卓有成效,耐高溫初效過濾器可集5um以上的顆?;覊m及各種懸浮物風量大阻力小容塵量高具抗燃性,搞化學性佳,吸濕性低,可在400度環境下長期使用。產品結構GT耐高溫初效過濾器濾料精選日本進口的耐高溫玻璃纖維經過特殊工藝加工而成。袋式過濾器常見故障及解決辦法濾袋損壞位置在袋底多由于設備底部積料導致,積料的產生多由于袋式過濾器底部設備故障導致,當后系統設備發生故障時應將作出及時的工藝處理同時對故障設備進行及時檢修,減少煤粉物料在袋式過濾器內部的長時間堆積,將布袋的損壞程度達到小化,同時也給布袋的更換減少困難,檢修在短的時間內完成并及早的恢復工藝生產。濾袋的損壞位置在袋口多由于反吹系統的故障導致。袋式過濾器的反吹壓力過高以及噴吹口的偏心都會導致這種情況的產生。出現這種情況后應對袋式過濾器的噴吹系統進行及時的檢查,調整噴吹壓力和噴吹口角度袋式過濾器穩定的運行。甲醛熏蒸操作需要注意首先室溫達到35℃以上相對濕度在60%以上;其次要甲醛用量達到房間體積10克/立方米的比例;另外,房間消毒時間不少于12小時;特別值得提醒的是在甲醛置換前用同比例的進行中和,這樣將限度地減少對人體的危害以及對環境的污染。
實用新型涉及在向高爐噴吹煤粉過程中,清理噴吹管道煤粉過濾器中雜質時,使用的一種煤粉過濾器。背景技術煤粉過濾器是濾除煤粉中雜物的常用設備,一般安裝在噴吹管道上,通過濾網將大塊異物分離,防止管道堵塞,使煤粉輸送暢通無阻,保證連續穩定噴煤?,F有的煤粉過濾器包括噴煤過濾器主體、濾網及壓蓋,壓蓋通過壓條及壓緊螺栓將噴煤過濾器主體密封住,為了提高密封性能,在壓蓋與煤粉過濾器主體之間設置0型密封墊。在向高爐噴吹煤粉過程中,煤粉中的雜質被煤粉過濾器內的濾網翔業:在干煤粉氣化工藝中,現在普遍使用的一種低壓煤粉過濾器是脈沖袋式過濾器.為了防止煤粉附著在濾袋上,造成濾袋前后壓差增大,過濾面積減少,需要通過遠程自動控制脈沖閥組對濾袋進行定阻清灰或定時清灰,從而使袋式過濾器達到良好的運行效果翔業:實用新型是采用如下技術方案實現的靜態煤粉過濾器,包含帶有角鋼骨架的過濾網,還包含框架,在框架的一側開有過濾網出口; 吉林口碑好煤粉過濾器詢問報價
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高爐噴煤洗過濾器的工作原理及優勢煤礦井下普通的過濾器極易堵塞,且拆卸清洗困難,針對這一情況,藍昊環保研制了一種耐高壓可在線的高爐噴煤洗過濾器。目前我國煤礦井下過濾器形式很多,但是情況反映不是良好,主要是濾網容易污堵,使用壽命不長,拆卸困難,不僅增加了勞動強度,還影響了連續使用的要求。高爐噴煤洗過濾器的問世解決了這些麻煩。不僅可以直接用于高壓泵的出水端,而且還能反沖洗,排污清洗等特點。高爐噴煤洗過濾器工作原理是兩種工作狀態:高爐噴煤洗過濾器工作狀態:操作手柄處與進水方向水平狀態,上閥門開啟,下閥門關閉。攜帶雜質的水小部分逆流穿過內襯套進入前級濾筒,大部分水喝雜質在水壓驅動力和慣性的作用下直接進入后級濾筒。水由內向外穿過過濾筒,此過程中雜質被截留在濾筒內側,凈化后的水通過出水口流出。另外高爐噴煤洗過濾器在負壓引流的作用下,一小部分經過后級濾筒過濾的凈水會逆流進入前濾筒中,對前級濾筒進行反沖洗。高爐噴煤洗過濾器反重新狀態:操作手柄處于與進水方向垂直狀態,上閥門關閉,同時通過手柄轉軸桿使下閥門開啟。此時含雜質的水前部逆流穿過內襯套進入前級濾筒,水由內外穿過濾筒。江蘇直銷煤粉過濾器擇優推薦
藍昊是北京藍昊環保設備有限公司今年新升級推出的,以上圖片*供參考,請您撥打本頁面或圖片上的聯系電話。